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  • XXX采油厂螺杆泵采油技术应用效果分析与改进措施

    时间:2020-06-14 04:33:18 来源:职场写作网 本文已影响 职场写作网手机站

    摘 要:针对扭矩杆断问题,修井监督测量每根杆直径,25mm杆小于24.5mm、28mm杆小于27mm,予以更换,加强监督,严格控制修井质量。针对直驱螺杆泵电机问题,建议全部采用盘根密封。针对油管腐蚀问题,协调厂家对油管材质进行分析和改进。加强日常管理,作业区根据动液面合理调整生产参数,并每天记录每口井电流。

    关键词:采油厂;螺杆泵;应用效果;改进措施

    1 螺杆泵采油技术简介

    1.1 螺杆泵采油系统组成

    ①地面部分;驱动装置和电控箱;②井下部分:井下泵、抽油杆、油管、配套工具等。

    1.2 螺杆泵采油工作原理

    电机通电后旋转,经过二级减速(三角皮带和齿轮)后,通过方卡带动光杆旋转,光杆通过抽油杆柱将动力传递给井下螺杆泵,螺杆泵将机械能转变为液体能,从而实现油液的有效举升。

    2 螺杆泵采油技术在XXX厂的应用现状

    2.1 现场配套工艺

    2.1.1 螺杆泵及地面驱动的选择与配套措施

    普通螺杆泵井转数按75转/分和直驱螺杆泵井转数按90转/分,泵效按70%进行优选泵型,并选择配套的驱动装置和控制柜,该地面部分具有机械密封、防反转和变频控制功能。①防空抽措施:地面控制柜的变频功能控制螺杆泵转数,从而控制油井动液面;②过载保护措施措施:地面控制柜的过载保护功能能自动停抽;③防抽油杆脱扣措施:普通螺杆泵,机械式防反转装置控制;直驱螺杆泵,采用电磁梯度软刹车。

    2.1.2 井下配套工艺与配套措施

    采用Ф73mm N80平式油管,同时配备油管扶正器、锚定器减少油管蠕动。根据试验井情况采用φ25mm锥型螺纹防脱抽油杆:①防断防脱措施:采用锥型螺纹防脱扭矩杆实现防脱功能,高强杆(H级)实现防断功能;②防磨措施:依据井眼轨迹的偏移点及偏磨严重井段加密配下扶正器。

    2.2 实施效果

    2.2.1 产液量对比

    实施前:平均单井日产液量为23.6t;实施后:平均单井日产液量为28.1t;产液量提高了19.07%,效果较好。

    2.2.2 检泵周期对比

    实施前:平均检泵周期为349天;实施后:检泵周期为330天。实施前后,检泵周期减少19天。

    2.2.3 泵效对比

    实施前:平均泵效为59.64%;实施后:平均泵效为76.82%,泵效提高了28.8%,效果很好。

    2.2.4 日常维护费用对比

    抽油机井平均单井每年日常维护费用3200元,螺杆泵采油平均单井每年日常维护费用在1500元,节约率47.7%。

    3 螺杆泵采油生产中存在问题及改进措施

    2009年实施螺杆泵井采油技术以来,使用前期主要是管破,后期是桿断。17口井出现问题。

    3.1 抽油杆存在问题与改进措施

    在螺杆泵采油生产中抽油杆杆断问题占53%,抽油杆存在问题有:扶正器损坏、扭矩大而杆断、偏磨造成杆断。

    杆断位置集中在转子上部位置和井斜段(偏磨段):①转子上第一根杆承受扭矩最大,容易造成杆断;②扶正器脱落造成抽油杆扭矩增加,导致杆断;③1口井因监督不到位,偏磨段抽油杆未更换造成杆断;④个别井抽油杆质量不合格造成杆断。综合前面的原因分析,分别从生产工艺、生产管理两方面提出以下措施:

    3.1.1 生产工艺

    ①泵上接1根Φ28mm螺杆泵专用扭矩杆;②更换偏磨段和不合格抽油杆,偏磨井段加密配备扶正杆;③继续采用扶正抽油杆工艺。

    3.1.2 生产管理

    ①施工方按照施工要求进行施工,确保抽油杆扶正器不碰;②我方监督人员在施工过程中全程监督,确保施工质量。

    3.2 油管存在问题与改进措施

    在检泵原因中,油管主要出现管破问题,一口井出现了管脱问题,管破位置集中在油管中下部,分析原因为:①在井斜段,偏磨造成管破;②泵运转时间长造成管磨破;③转子上部未进入定子部分磨破油管;④油管材质有问题。

    综合前面的原因分析,提出以下措施:

    3.2.1 生产工艺

    ①在泵筒上部配下2根Φ89mm新油管;②在转子上部位置和井斜段,采用扶正工艺;③对于泵运转时间较长,适时更换新泵;④控制预留防冲距,校核防冲距,严格丈量管杆尺寸;⑤针对管脱问题,卯定。

    3.2.2 生产管理

    ①施工方按照施工设计进行施工;②我方监督要全程监督。

    3.3 井下泵存在问题与改进措施

    泵漏原因:螺杆泵运行时间较长,导致螺杆泵定子橡胶磨损和老化。解决措施:调整防冲距,适时更换新泵。泵卡原因:定子里沉积有砂子等杂物、定子橡胶溶胀、井筒结蜡。解决措施:螺杆泵上提时间尽量缩短、及时更换螺杆泵、调整优化清蜡制度

    3.4 地面设备存在问题与改进措施

    存在问题:控制柜交流接触器失效,造成停机飞车。解决措施:对控制柜交流接触器进行整改;存在问题:直驱螺杆泵电机出现机械密封损坏与轴承损坏。解决措施:将电机机械密封改为盘根密封。

    3.5 整改后效果

    整改前:泵上杆和短接出现5井次断脱。管破6井次。直驱螺杆泵电机出现机械密封损坏与轴承损坏5井次。整改后:泵上杆出现1井次杆断。管破出现2井次。改为盘根密封后,暂未出现密封失效。